项目背景
该矿床属于中低温热液充填型萤石矿。萤石(CaF₂)主要呈粗粒层间赋存,但与石英(SiO₂)和方解石(CaCO₃)紧密共生,部分萤石颗粒被硅酸盐矿物包裹。客户面临以下核心问题:
- 硅钙杂质含量高:传统浮选精矿的 CaF₂ 品位仅为 85%,不能满足冶金级(≥97%)或化学级(≥93%)的要求。
- 化学品消耗量高:方解石和萤石的浮选性相似,导致抑制剂用量高(每单位硅酸钠消耗量 > 5kg/t);
- 细泥的严重干扰:矿石中粒径为 -0.038mm 的颗粒占 25%,这会影响浮选的选择性。

矿石特征分析
| 元素 | CaF₂ | 二氧化硅 | CaCO₃ | 氧化铝 | Fe₂O₃ |
| 内容(%) | 32.6 | 38.5 | 12.3 | 3.2 | 1.8 |
| 特异性 | 粗粒织物是主要类型 | 脉石的主要成分 | 与萤石有关 | 它以胶结物的形式存在 | 微量存在 |
技术方案
根据矿石特性,采用“分段磨矿—分级及矿浆调整—抑制硅钙浮选萤石”的组合工艺。核心工艺如下:
01. 两级闭式回路磨矿和分级
- 第一部分经颚式破碎机和圆锥破碎机破碎至-15mm。
- 两级球磨机和螺旋分级机形成一个闭路循环,其中75%的研磨细度控制在-0.074mm。
- 将粒径为-0.038mm的细污泥(产率为15%)通过水力旋流器分离,并单独处理,以最大程度地减少对主工艺的干扰。
02. 细污泥的预浮选
- 对于细泥,采用“油酸(300g/t)+柴油(100g/t)”作为捕收剂,2号润滑油(20g/t)作为起泡剂。进行粗细清扫以预先回收部分萤石(回收率3%,CaF₂品位65%),从而减轻后续工序的负荷。
03. 主要工艺浮选
- 浆液调整:加入碳酸钠(1000克/吨)调节pH值至8.5,分散矿物污泥。
- 抑制剂:采用改性水玻璃(模数 2.8,用量 800g/t)抑制石英,并采用磷酸钠(200g/t)辅助分散。
- 钙抑制剂:添加柠檬酸(300克/吨)以抑制方解石并减少其对萤石的干扰;
- 收集器:使用复合收集器(油酸:椰油酰胺丙基甜菜碱=3:1,总剂量400克/吨)以增强萤石选择性;
- 工艺:经过一次粗选、两次细选和两次扫选,得到主要萤石精矿(CaF₂品位为92.5%)。
04. 浓缩物整合和深度加工
将细泥浮选精矿与主萤石精矿合并,经浓缩过滤后得到最终产品(CaF₂品位93.1%)。
再用酸浸法(加入10% HCl,60℃下浸2小时)进一步去除钙镁杂质,制得超纯萤石粉(CaF₂品位97.8%)。
实施效果
- 各项指标显著改善:萤石精矿品位由传统工艺的85%提高到93.1%(酸浸后为97.8%),回收率为82.5%。硅钙杂质含量显著降低:SiO₂含量由8.5%降至3.2%,CaCO₃含量由4.2%降至1.5%。
- 成本优化:改性硅酸钠可减少抑制剂用量 40%,每吨矿石的化学品成本降低 22%。细泥的单独处理减少了主工艺中的重复研磨,降低了 15% 的能耗。
