中国内蒙古高硅钙型萤石矿项目

地点:中国内蒙古

产能:1000吨/天

矿石类型:热液充填型萤石矿(原矿 CaF₂ 品位 32.6%,SiO₂ 含量 38.5%,CaCO₃ 含量 12.3%)

项目背景

该矿床属于中低温热液充填型萤石矿。萤石(CaF₂)主要呈粗粒层间赋存,但与石英(SiO₂)和方解石(CaCO₃)紧密共生,部分萤石颗粒被硅酸盐矿物包裹。客户面临以下核心问题:

  • 硅钙杂质含量高:传统浮选精矿的 CaF₂ 品位仅为 85%,不能满足冶金级(≥97%)或化学级(≥93%)的要求。
  • 化学品消耗量高:方解石和萤石的浮选性相似,导致抑制剂用量高(每单位硅酸钠消耗量 > 5kg/t);
  • 细泥的严重干扰:矿石中粒径为 -0.038mm 的颗粒占 25%,这会影响浮选的选择性。

矿石特征分析

元素CaF₂二氧化硅CaCO₃氧化铝Fe₂O₃
内容(%)32.638.512.33.21.8
特异性粗粒织物是主要类型脉石的主要成分与萤石有关它以胶结物的形式存在微量存在

技术方案

根据矿石特性,采用“分段磨矿—分级及矿浆调整—抑制硅钙浮选萤石”的组合工艺。核心工艺如下:

01. 两级闭式回路磨矿和分级
  • 第一部分经颚式破碎机和圆锥破碎机破碎至-15mm。
  • 两级球磨机和螺旋分级机形成一个闭路循环,其中75%的研磨细度控制在-0.074mm。
  • 将粒径为-0.038mm的细污泥(产率为15%)通过水力旋流器分离,并单独处理,以最大程度地减少对主工艺的干扰。
02. 细污泥的预浮选
  • 对于细泥,采用“油酸(300g/t)+柴油(100g/t)”作为捕收剂,2号润滑油(20g/t)作为起泡剂。进行粗细清扫以预先回收部分萤石(回收率3%,CaF₂品位65%),从而减轻后续工序的负荷。
03. 主要工艺浮选
  • 浆液调整:加入碳酸钠(1000克/吨)调节pH值至8.5,分散矿物污泥。
  • 抑制剂:采用改性水玻璃(模数 2.8,用量 800g/t)抑制石英,并采用磷酸钠(200g/t)辅助分散。
  • 钙抑制剂:添加柠檬酸(300克/吨)以抑制方解石并减少其对萤石的干扰;
  • 收集器:使用复合收集器(油酸:椰油酰胺丙基甜菜碱=3:1,总剂量400克/吨)以增强萤石选择性;
  • 工艺:经过一次粗选、两次细选和两次扫选,得到主要萤石精矿(CaF₂品位为92.5%)。
04. 浓缩物整合和深度加工

将细泥浮选精矿与主萤石精矿合并,经浓缩过滤后得到最终产品(CaF₂品位93.1%)。
再用酸浸法(加入10% HCl,60℃下浸2小时)进一步去除钙镁杂质,制得超纯萤石粉(CaF₂品位97.8%)。

实施效果

  1. 各项指标显著改善:萤石精矿品位由传统工艺的85%提高到93.1%(酸浸后为97.8%),回收率为82.5%。硅钙杂质含量显著降低:SiO₂含量由8.5%降至3.2%,CaCO₃含量由4.2%降至1.5%。
  2. 成本优化:改性硅酸钠可减少抑制剂用量 40%,每吨矿石的化学品成本降低 22%。细泥的单独处理减少了主工艺中的重复研磨,降低了 15% 的能耗。

客户反馈
“该工艺成功解决了我们高硅钙萤石矿的提纯问题,特别是改性水玻璃和柠檬酸的联合应用,显著提高了精矿品位。项目团队提供的酸浸深处理方案帮助我们开拓了高端氟化工市场,使我们产品的附加值提高了30%以上。”